平衡块弹簧夹片生产工艺试验过程如下
来源:www.jyyxd.com 发布时间:2015-09-29
平衡块弹簧夹片生产工艺是经过反复试验得出的工艺流程,试验过程如下。
a.开始研制整体夹紧式车轮配重平衡块时,夹片的加工工艺流程是从开料开始,并是没有开料前将钢带进行退火处理和金相化验两个工序,结果是了每批材料的金相组织中,晶粒大小不一,影响到了冲压成型质量(有的是夹片成型时有裂纹出现),导致整批夹片报废。增加了退火和金相检验的两工序后,是避免了裂纹的发生,保证了成型加工质量。
b.对于零件的淬火、回火工序,开始研制时,是将夹片放人井式炉中升温和保温,再取出央片到油槽中淬火。由于夹片单个热熔量小,从炉申取出再送往油槽的过程中,一框央片中,外层夹片温度下降快,整批夹片淬火温度不同,导致一些夹片未能淬硬,使整体夹紧式配重平衡块在轮辋上的夹紧力不足,车轮高速旋转时.平衡块会脱落。后来曾在装夹片框的上表面加盖一厚钢板.同时在井式炉中加热保温,以求在淬火过程中降温少,但效果不理想。为此改用箱体卧式淬火炉和回火炉对央片进行淬火和回火,夹片均匀摆放在箱式炉的输送带上,当夹片开始往炉内运送的同时,就将炉温加热至淬火温度。输送带在箱式炉中移动速度可调,以保证保温时间。在箱式炉内的温度未变的情况下,夹片从输送带上自动掉人淬火油槽里,从而保证了整批夹片淬火硬度的一致,成品的质量有了保证。
c.在电镀车间电镀夹片前,需要对冲压后的央片进行酸洗,以便去除零件表层的油污和铁锈。夹片在酸洗时,会导致夹片氢化,使结果不理想。经反复试验得出了去氢温度和时间要求,后来将去氢工序改在热处理车问,在热处理炉中进行,效果较好。
a.开始研制整体夹紧式车轮配重平衡块时,夹片的加工工艺流程是从开料开始,并是没有开料前将钢带进行退火处理和金相化验两个工序,结果是了每批材料的金相组织中,晶粒大小不一,影响到了冲压成型质量(有的是夹片成型时有裂纹出现),导致整批夹片报废。增加了退火和金相检验的两工序后,是避免了裂纹的发生,保证了成型加工质量。
b.对于零件的淬火、回火工序,开始研制时,是将夹片放人井式炉中升温和保温,再取出央片到油槽中淬火。由于夹片单个热熔量小,从炉申取出再送往油槽的过程中,一框央片中,外层夹片温度下降快,整批夹片淬火温度不同,导致一些夹片未能淬硬,使整体夹紧式配重平衡块在轮辋上的夹紧力不足,车轮高速旋转时.平衡块会脱落。后来曾在装夹片框的上表面加盖一厚钢板.同时在井式炉中加热保温,以求在淬火过程中降温少,但效果不理想。为此改用箱体卧式淬火炉和回火炉对央片进行淬火和回火,夹片均匀摆放在箱式炉的输送带上,当夹片开始往炉内运送的同时,就将炉温加热至淬火温度。输送带在箱式炉中移动速度可调,以保证保温时间。在箱式炉内的温度未变的情况下,夹片从输送带上自动掉人淬火油槽里,从而保证了整批夹片淬火硬度的一致,成品的质量有了保证。
c.在电镀车间电镀夹片前,需要对冲压后的央片进行酸洗,以便去除零件表层的油污和铁锈。夹片在酸洗时,会导致夹片氢化,使结果不理想。经反复试验得出了去氢温度和时间要求,后来将去氢工序改在热处理车问,在热处理炉中进行,效果较好。
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